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万万没想到,水质对面料染色有这么多的影响!

发表时间: 2022-01-07 10:19:49

作者: 东莞市互诚纺织有限公司

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面料在pH值8.5时,皂洗色牢度和湿摩擦牢度均不能满足顾客要求;pH进一步升高,色牢度变差,可见水中碱度增加,会影响染色产品的色牢度。

硬度

通常认为硬度在50ppm以下没有影响,20ppm已经是非常好的水。

纱线染色的水质也只是这样,但水中的铜铁离子含量要注意。

正常情况下,活性染色在50ppm以下比较好,关键是金属离子的含量,尤其是铁离子,会引起色光变化,所以要测水的电导率。

符合要求的废水回用于漂染生产中,产品易产生色花的主要原因是电导率较高;漂染废水的回用应注意废水的电导率。传统的污水处理方法不能有效去除引起废水电导率高的金属离子,必须用反渗透膜来去除。

水的硬度过大而过大,而水里的钙、镁离子能使皂类沉淀。着色不均匀,手感不好,面料发黄。与所配制的化学药剂不能溶解,使酶活性降低,使上浆物质溶解。

用量2g/l,可用EDTA或三聚磷酸钠试配。***购买专用的金属离子封锁剂;染色用水如未软化处理,或者是厚布中常含有金属离子,常常导致染色不均匀(不良).因此,在染色过程中加入鳌合分散剂可防止金属离子的作用,并且可促进其效果。

但是EDTA(乙二胺二醋酸)、DTPA、NTA、磷酸盐、葡萄糖酸等鳌合分散剂可能会使染料中的金属离子发生脱色,从而使染料中的金属离子发生脱色,导致日光牢度下降,NTA、磷酸盐、葡萄糖酸等三种物质发生反应。

具体情况:本工场染棉所使用的水是地下水,在染前未进行软化和过滤处理,在染出前,可以清楚地看到一层泥垢,现水加入少量漂白粉,有些许改善,但染筒纱后仍有底层手感发涩,色光浅及暗色,正反转调试过,也是加了软水剂,但效果并不明显,再进一步验证,前处理的煮练底已有层差水质硬度约130ppm。

起因:水质太硬,地下水染线,水质过硬,杂质过多,可能造成色纱筒管中的层纱污垢,***的解决方法是先将地下水抽入地面,使其变软,然后用滤网过滤,这样就不会出现问题,但是投入要大。

异质与微生物

软片阳离子性工作液在河水中不稳定,它与河水中的微生物发生絮凝,形成黄色絮状物,附着在面料上,经干燥,定型后将在面料上形成黄斑,由此可知道,为什么海藻在5~6月温度比较适宜的海藻繁殖时,尤其容易出现品质问题,而这一现象在秋季和冬季是很少见的。

水的质量对配制软工液的稳定性,软性整理后面料的白度有较大的影响,因此,印染厂在生产中尽量采用处理水。

有一些生产厂家用活性炭过滤后仍会出现类似情况,这是由于微生物数量太少,活性炭无法完全吸附,滤过后,在沉淀池中加入阳离子表面活性剂,使其与水中的微生物絮凝,然后用活性碳过滤,从而改善水处理的效果;此外,活性碳必须定期清洗或更换。

若以上方法不可行,或仍无法消除质量问题,建议厂方在藻类繁盛时,采用非离子、阴离子软片剂或与非离子软片拼合,以硅油作手感整理。

而在产生大量黄斑的工厂中,使用氨基硅油整理没有发生这种情况。

冬季对印染厂来说也不好,水质不好。

pH值

经7~9点染色后,产品的色差处于正常范围,表明该pH范围对色差影响很小,少量碱的存在并不改变或破坏活性染料分子的显色基。

面料在pH值8.5时,皂洗色牢度和湿摩擦牢度均不能满足顾客要求;pH进一步升高,色牢度变差,可见水中碱度增加,会影响染色产品的色牢度。

再生水厂进水水质一般要求pH值。

盐度

回收体系中的盐主要是硫酸钠盐,其来源有二:

(1)在促染过程中作为促染剂加人;

(2)煮漂、固色过程中,加人的烧碱和纯碱,经硫酸中和后,全部转化为硫酸钠。

回用体系中盐度限值为924mg/L,对面料的染色质量无明显影响。

铁离子

预处理的铁离子使过氧化氢聚集加速分解,造成布面出现破洞。

铁盐会使染色布面变暗,易产生色点。对于去除方法,首先要看含量如何,一般15ppm以下就不重要了,如果稍微高一点就可以加入螯合剂。

氯离子

纯氯离子不会影响活性染色,因为有人用盐作促染剂,但是它会影响到染缸,要看您使用的染缸钢的耐氯性。

如有自来水中含有用于漂白灭菌的有效氯,并且超过了一定的标准,就会对染料产生影响。


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